{"id":11408,"date":"2015-12-11T22:05:45","date_gmt":"2015-12-11T21:05:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=11408"},"modified":"2015-12-11T22:05:45","modified_gmt":"2015-12-11T21:05:45","slug":"rechnen-wir-mal-nach-die-vorteile-von-loxmethan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2015\/12\/11\/rechnen-wir-mal-nach-die-vorteile-von-loxmethan\/","title":{"rendered":"Rechnen wir mal Nach: Die Vorteile von LOX\/Methan"},"content":{"rendered":"<p class=\"tm5 Normal\">Das Tolle an der Raumfahrt ist, dass man vieles nachrechnen kann. Auch die Vorteile von neuen Wundertreibstoffen wie Ethen oder Methan. Ich will das mal tun und zwar am Beispiel einer zwei bzw. dreistufigen Rakete. Der Vergleich sollte logischerweise LOX\/Kerosin sein. Das leistungsf&auml;higste LOX\/Kerosintriebwerk ist das RD-0124A mit einem spezifischen Impuls von 3521 m\/s. Es ist ein Oberstufentriebwerk. F&uuml;r am Boden gestartete Triebwerke sieht es schlechter aus, weil die D&uuml;sen k&uuml;rzer sein m&uuml;ssen. Das leistungsf&auml;higste Triebwerk bei Erststufen sind die RD-170\/180\/190 Familie mit fast identischen Vakuumimpulsen von 3308 m\/s.<!--more--><\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Dagegen hat das leistungsf&auml;higste jemals experimentell genutzte LOX\/Methan Triebwerk hat einen spezifischen Impuls von 380 s (RD-160). Mit Erdgas, das nicht nur Methan enth&auml;lt, sieht es schon schlechter aus. Hier ist das beste das RD-145 mit 374 s. Umgerechnet in das SI-System sind das 3668 und 3727 m\/s. Beides sind Oberstufentriebwerke. Sie sind also maximal 200 m\/s besser als das bisher leistungsf&auml;higste LOX\/Kerosintriebwerk. 200 m\/s sind nicht viel, das ist in etwa das was man durch &Uuml;bergang vom Neben- zum Hauptstromverfahren gewinnen kann, trotzdem hat man deswegen in den USA nicht das Antriebsverfahren gewechselt. &Uuml;bertr&auml;gt man den Impuls von 380 s auf den Betrieb auf Meeresh&ouml;heso sinkt er auf 357 oder 3502 m\/s ab.<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Das zweite was man ber&uuml;cksichtigen muss ist, das Methan gr&ouml;&szlig;ere Tanks erfordert. Methan hat eine Dichte von 0,42 g\/cm\u00b3, Kerosin meist eine von 0,82. Ber&uuml;cksichtigt man die Mischungsverh&auml;ltnisse von 1:2,6 (Kerosin) beim RD-191 bzw. 1:3,69 beim RD-160 so sind Tanks um 23,1% gr&ouml;&szlig;er und auch schwerer. Bei normaler Bauweise wiegen bei LOX\/Kerosin Tanks in etwa 1,231% ihres Inhalts. Bei Methan sind es dann 1,517%. Das ist wenig, muss aber bei den bei dieser Kombination bei gro&szlig;en Stufen g&uuml;nstigen Strukturverh&auml;ltnissen ber&uuml;cksichtigt werden.<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Ich habe drei Stufen vorgesehen. Bei LOX\/Kerosin mit folgenden Eckdaten:<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">1: Voll-\/Leermasse 1\/25, spezifischer Vakuumimpuls: 3308 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">2: Voll-\/Leermasse 1\/20, spezifischer Vakuumimpuls: 3521 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">3: Voll-\/Leermasse 1\/16, spezifischer Vakuumimpuls: 3521 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Das sind nicht ganz extrem gute Werte, aber gute Werte. SpaceX will bei Oberstufen 1\/25 und bei Boostern 1\/30 erreichen, hat es aber noch nicht geschafft. Die Werte sind daf&uuml;r erreichbar. F&uuml;r LOX\/Methan korrigiere ich diese nur um die schweren Tanks. Nebenbei bemerkt machen die schwereren Tanks um so mehr aus, je geringer der Strukturmassenanteil ist. Bei 1\/30 steigt er so schon um 10% an. So ergeben sich f&uuml;r LOX\/Methan folgende Eckdaten:<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">1: Voll-\/Leermasse 1\/23,5, spezifischer Vakuumimpuls: 3502 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">2: Voll-\/Leermasse 1\/18,9, spezifischer Vakuumimpuls: 3727 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">3: Voll-\/Leermasse 1\/15,2, spezifischer Vakuumimpuls: 3727 m\/s<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Dann habe ich eine Optimierung laufen lassen wobei ich nur die Startmasse der ersten Stufe mit 200.000 kg vorgab. Die Zielgeschwindigkeit ist f&uuml;r die dreistufige Version 12.000 m\/s (GTO+1760 m\/s) f&uuml;r die zweistufige Version 9500 m\/s (LEO+1800 m\/s)<\/p>\n<p class=\"tm5 Normal\">Ergebnis: optimale LOX\/Kerosin-Rakete mit 3 Stufen:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Vollmasse<\/th>\n<th>Leermasse<\/th>\n<th>spez. Impuls<\/th>\n<th>Geschwindigkeit<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>200000,0<\/td>\n<td>8000,0<\/td>\n<td>3308,0<\/td>\n<td>3804,1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>61443,9<\/td>\n<td>3072,2<\/td>\n<td>3521,0<\/td>\n<td>4493,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>13547,3<\/td>\n<td>846,7<\/td>\n<td>3521,0<\/td>\n<td>3702,1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Gesamtstartmasse: 280966,7 kg<\/p>\n<p>Nutzlast: 5975,4 kg = 2,2 Prozent der Startmasse<\/p>\n<p>und mit zwei Stufen:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Vollmasse<\/th>\n<th>Leermasse<\/th>\n<th>spez. Impuls<\/th>\n<th>Geschwindigkeit<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>200000,0<\/td>\n<td>8000,0<\/td>\n<td>3308,0<\/td>\n<td>4502,2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>46452,2<\/td>\n<td>2322,6<\/td>\n<td>3521,0<\/td>\n<td>4998,1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Gesamtstartmasse: 258206,6 kg<\/p>\n<p>Nutzlast: 11754,4 kg = 4,8 Prozent der Startmasse<\/p>\n<p>nun zu LOX\/Methan: 3 Stufen:<\/p>\n<table border=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Vollmasse<\/th>\n<th>Leermasse<\/th>\n<th>spez. Impuls<\/th>\n<th>Geschwindigkeit<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>200000,0 kg<\/td>\n<td>8620,7 kg<\/td>\n<td>3502,0 m\/s<\/td>\n<td>3751,8 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>67681,9 kg<\/td>\n<td>3581,1 kg<\/td>\n<td>3727,0 m\/s<\/td>\n<td>4533,2 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>15811,7 kg<\/td>\n<td>1040,2 kg<\/td>\n<td>3727,0 m\/s<\/td>\n<td>3715,2 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Gesamtstartmasse: 291093,9 kg<\/p>\n<p>Nutzlast: 7600,3 kg = 2,7 Prozent der Startmasse<\/p>\n<p>und zwei Stufen:<\/p>\n<table border=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Vollmasse<\/th>\n<th>Leermasse<\/th>\n<th>spez. Impuls<\/th>\n<th>Geschwindigkeit<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>200000,0 kg<\/td>\n<td>8620,7 kg<\/td>\n<td>3502,0 m\/s<\/td>\n<td>4457,0 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>51546,4 kg<\/td>\n<td>2727,3 kg<\/td>\n<td>3727,0 m\/s<\/td>\n<td>5043,3 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Gesamtstartmasse: 265832,4 kg<\/p>\n<p>Nutzlast: 14286,0 kg = 5,7 Prozent der Startmasse<\/p>\n<p>Der Gewinn betr&auml;gt 5,7\/4,8% = 18,7%\u00a0 und 2,7\/2.2% = 22,7%<\/p>\n<p>Das ist sicher ein Gewinn, aber doch ein recht kleiner. Vor allem wenn man sieht das schon der &Uuml;bergang LEO \u2192 GTO die Nutzlast um den Faktor 150% absenkt. Nur deswegen also neue Raketen zu konstruieren halte ich f&uuml;r un&ouml;konomisch.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Tolle an der Raumfahrt ist, dass man vieles nachrechnen kann. Auch die Vorteile von neuen Wundertreibstoffen wie Ethen oder Methan. Ich will das mal tun und zwar am Beispiel einer zwei bzw. dreistufigen Rakete. Der Vergleich sollte logischerweise LOX\/Kerosin sein. Das leistungsf&auml;higste LOX\/Kerosintriebwerk ist das RD-0124A mit einem spezifischen Impuls von 3521 m\/s. 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